Kirjoittaja Aihe: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia  (Luettu 5552 kertaa)

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Kyllä tämä eka kopterin kasaaminen taas teettää huolia :-) Sain firmwaren ladattua ja kaikki kalibroitua: kompassi, gyro, radio etc.
Kokeilin sitten ensilentoa ja meni sujuvasti "armed" tilaan. Annoin kaasua hieman ja tuntuu että kierrokset nousee vakiokaasulla sitten alkaa kulmittainen "vipatus" ja kopteri kellahtaa ympäri. Luulin ensin että johdotukset >Esc:lle on väärin mutta ei. Käytin siis kuvan mukaista johdotusjäjestystä.
Osaako joku sanoa mikä voisi olla vikana. Lentotila on "stabilized"
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa mikek

  • Seniori torppari
  • *****
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #1 : 24 Joulukuu, 2015, 15:38:23 »
Jos tekee heti maassa flipit, on yleisimmät syyt että fc on väärinpäin asennettu, potkurien pyörimissuunnat väärin tai moottorit on väärin asennettu fc:hen.
"Etkö ole koskaan lennättänyt mitään? Se ei haittaa. Voit luottaa tuotteeseen täysin. Tekniset innovaatiot ovat hetki hetkeltä tukenasi. Päästä kaikesta irti – kaikki pysähtyy. Kutsu kopteri kotiin ja pidä tauko – kopteri hakeutuu luoksesi ja laskeutuu neljän metrin päähän Sinusta – aina!"

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #2 : 24 Joulukuu, 2015, 15:49:03 »
Tuo flight data näyttää että on oikeinpäin kun kopteria kääntelee. Kait tuo johdotusjärjestys on oike joka oli kuvassa? Sehän on ihan eri kuin CC3D:ssä. Mitä tarkoittaa että moottorit on väärin asennettu? Tarkoitatko juuri tuota johdotusjärjestystä?
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa mikek

  • Seniori torppari
  • *****
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #3 : 24 Joulukuu, 2015, 16:20:21 »
Juu eli väärin johdotettu fc:hen. Tarkistat vielä että jokainen moottori pyörii oikeaan suuntaan ja että jokaisessa moottorissa on oikea potkuri.
"Etkö ole koskaan lennättänyt mitään? Se ei haittaa. Voit luottaa tuotteeseen täysin. Tekniset innovaatiot ovat hetki hetkeltä tukenasi. Päästä kaikesta irti – kaikki pysähtyy. Kutsu kopteri kotiin ja pidä tauko – kopteri hakeutuu luoksesi ja laskeutuu neljän metrin päähän Sinusta – aina!"

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #4 : 25 Joulukuu, 2015, 10:41:23 »
Ei tuo voisi johtua fc:n vaimennuksesta tai jostain stabiloinnin liiallisuudesta? Kun se pyrkii nousemaan muutaman sentin ilmaan jonka jälkeen alkaa "vipatus" ja sen jälkeen kaatuu. Potkurien pyörimissuunnat ovat  oikeat ja potkurit oikeat.
Tai voisiko tuo liittyä EMAX simonk-series vs. multistar moottorit?
« Viimeksi muokattu: 25 Joulukuu, 2015, 10:56:26 kirjoittanut askohi »
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #5 : 25 Joulukuu, 2015, 13:45:00 »
Saatoin löytää vian. Tuossa APM-plannerissa ei kalibroida moottoreita eli ei testata mikä on PWM-arvo kun alkaa pyöriä. Tuolla oli jostain ihmeen syystä neutral-arvot 1500,1500,990 ja 1500. Muutin ne kaikki 1200 kohdalle koska CC3d Testissä ne alkavat pyöriä PWM:n ollessa 1200 (olen testannut tämän eri kopterissa aikaisemmin näillä moottoreilla). Ongelmana oli että yksi moottori alkoi pyöriä vasta isommalla kaasulla.
Sade kun loppuisi niin pääsisi testaamaan :-)
« Viimeksi muokattu: 25 Joulukuu, 2015, 14:14:53 kirjoittanut askohi »
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Teme

  • Vieras
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #6 : 28 Joulukuu, 2015, 13:12:08 »
Mä törmäsiin joskus samaan ongelmaan APM 2.0 plannerin ja MegapirateNG firmiksen kanssa HK:n controllerissa. En löytänyt sopivia gain arvoja sitten millään. Sama kokoonpano toimi kerralla kun vaihdoin Multiwii firmwaren ja konffasin Multiwiin configuraattorilla.


Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #7 : 28 Joulukuu, 2015, 13:48:23 »
Antaisitko hieman toimintaohjetta kun en ole tuon Multiwiin kanssa :-)
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa mikek

  • Seniori torppari
  • *****
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #8 : 28 Joulukuu, 2015, 15:44:01 »
Antaisitko hieman toimintaohjetta kun en ole tuon Multiwiin kanssa :-)
Multiwii miniin?! Ei se huono vaihtoehto ole, vaan totaalisen peeeeaska. Enemmän saat iloa siitä ministä kun viskoo ilmaan ja kattoo kun kopsahtelee maahan.
"Etkö ole koskaan lennättänyt mitään? Se ei haittaa. Voit luottaa tuotteeseen täysin. Tekniset innovaatiot ovat hetki hetkeltä tukenasi. Päästä kaikesta irti – kaikki pysähtyy. Kutsu kopteri kotiin ja pidä tauko – kopteri hakeutuu luoksesi ja laskeutuu neljän metrin päähän Sinusta – aina!"

Poissa Certi

  • Tavallinen torppari
  • ***
  • Team PKS FPV
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #9 : 28 Joulukuu, 2015, 16:12:12 »
Joo, et sä miniä ilmaan lennettäväksi sillä APM:llä saa.... Laita sinne vaikka se sun CC3D ja betaflight.

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #10 : 29 Joulukuu, 2015, 12:47:11 »
Tilailin nyt sitte tuommoisen kun se oma CC3D ei mahtunut pinnien suunnan takia omaan runkoon: Acro Afro Naze32 NAZER 32 6DOF Flight Control.
Eikös tuota täällä kokeneemmat torpparit kehuneet :-)
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa mikek

  • Seniori torppari
  • *****
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #11 : 29 Joulukuu, 2015, 21:16:41 »
Tuohon sisään Betaflight, lisää Ratea ja ei muuta kun ilmaan.
"Etkö ole koskaan lennättänyt mitään? Se ei haittaa. Voit luottaa tuotteeseen täysin. Tekniset innovaatiot ovat hetki hetkeltä tukenasi. Päästä kaikesta irti – kaikki pysähtyy. Kutsu kopteri kotiin ja pidä tauko – kopteri hakeutuu luoksesi ja laskeutuu neljän metrin päähän Sinusta – aina!"

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #12 : 31 Joulukuu, 2015, 15:25:50 »
Nyt tässä uutta flight controlleria odotellessa (em. ylempänä) niin olen saanut tuota ilmaan kun kalibroin ESC:t. Mutta onko tuo allaoleva kuva oikea johdotusjärjestys Quad-x:lle. Kun kun roll radiosta toimii oikein päin mutta pitch toimii väärinpäin ja sanoisin kopterin vipatuksesta välillä että controlleri luulee moottoreiden sijainnit etu/taka päinvastaiseksi.
Toiminnot radion kalibroinnissa ovat myös oikein päin.
Onko hajua mistä voisi olla kyse?
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

Poissa proffa84

  • Pro torppari
  • ****
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #13 : 31 Joulukuu, 2015, 18:23:36 »
Nyt tässä uutta flight controlleria odotellessa (em. ylempänä) niin olen saanut tuota ilmaan kun kalibroin ESC:t. Mutta onko tuo allaoleva kuva oikea johdotusjärjestys Quad-x:lle. Kun kun roll radiosta toimii oikein päin mutta pitch toimii väärinpäin ja sanoisin kopterin vipatuksesta välillä että controlleri luulee moottoreiden sijainnit etu/taka päinvastaiseksi.
Toiminnot radion kalibroinnissa ovat myös oikein päin.
Onko hajua mistä voisi olla kyse?

Jos johdotukset olis ristissä niin kyl se kopu jo romua olis. Pitch vaan reverselle (mankasta jos mahollista). Muuten en kortti pysty ottamaan kantaa.
Omatekele Quad - vielä kun oppis lentämään, aivot meni vaihtoon(KK2.1)... kuhan oppis tavoille(tai sit pitää odottaa et saa omat aivot vaihtoon)
Gaiku, gaiu 500x, pirteä pikku pöristin Naza-lite+GPS
EuroRC Mini Quad 250 "full" Nazella, EDF-liukuri
Frsky Taranis Plus
"Kirppu" eli siis Walkera QR Ladybird Taranis+AnyTX-combo

Poissa askohi

  • Aloitteleva torppari
  • *
Vs: HKPilot Mega Micro Sized Flight Controller (arduino 2560) ja ongelmia
« Vastaus #14 : 31 Joulukuu, 2015, 19:12:29 »
Tein näin (laitoin servo reversen kanavaan 2) ja toimii, kiitoksia. Nyt jäi ainoana vaivaamaan pienimuotoinen epävakaus. Tahtoo "vipattaa" hieman ristikkäin joskus. Ihan niinkuin stabiliointi olisi hieman ylikorjaava.
Ideoita?
- Black widow 260FPV racer - Emax Night Hawk 200Carbon - ImmersionRC Vortex 285 - Hubsan FPV X4 - UDI U839 nano - Parrot Bebop 2

 

Vastaavat aiheet

  Aihe / Aloittaja Vastauksia Uusin viesti
13 Vastauksia
5864 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Lokakuu, 2012, 00:24:55
kirjoittanut Ves@
174 Vastauksia
93823 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 12:22:01
kirjoittanut JanneHoo
17 Vastauksia
18944 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2015, 17:34:15
kirjoittanut Spin
0 Vastauksia
2170 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2013, 12:34:42
kirjoittanut Anteo
8 Vastauksia
11219 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Joulukuu, 2015, 16:47:57
kirjoittanut mikek